滾鍍銅鎳工件鍍層局部起泡的原因及處理方法
發(fā)布時(shí)間:2018/11/29 11:00:09
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可能原因:游離NaCN過(guò)低
原因分析:該工廠(chǎng)是常溫滾鍍氰化鍍銅,外觀(guān)銅鍍層正常,經(jīng)滾鍍鎳后,外觀(guān)鎳層也正常,經(jīng)100℃左右溫度烘烤后,卻出現上述現象。
若把正常鍍鎳上鍍好銅的工件放到產(chǎn)生“故障”的鎳槽內電鍍,用同一溫度烘烤,試驗結果沒(méi)有起泡,表明鍍鎳液是正常的。那么故障可能產(chǎn)生于銅槽內,為了進(jìn)一步驗證故障是否產(chǎn)生于銅槽,將經(jīng)過(guò)嚴格前處理的工件放在該“故障”銅槽內電鍍后,再用同一溫度去烘烤,試驗結果,鍍層起泡。由此可確認,故障發(fā)生在銅槽。
工件彎曲至斷裂,鍍層沒(méi)有起皮,說(shuō)明前處理是正常的。剝開(kāi)起泡鍍層,發(fā)現基體潔凈,這進(jìn)一步說(shuō)明電鍍前處理沒(méi)有問(wèn)題。
氰化鍍層一般結合力很好,也無(wú)脆性。鍍層發(fā)生局部起泡的原因,主要是游離氰化物含量不足,或者鍍液內雜質(zhì)過(guò)多。經(jīng)過(guò)化驗分析,氰化亞銅含量為14g/L,而游離含量?jì)H為4g/L。從分析結果來(lái)看,游離氰化鈉含量低,工作表面活化作用不強,易產(chǎn)生鍍層起泡。
處理方法:用3~5g/L活性炭吸附處理鍍液后,再分析調整鍍液成分至規范,從小電流電解4h后,試鍍。
在此必須指正,該鍍液的氰化亞銅含量也偏低,常溫下滾鍍氰化亞銅的含量應在25g/L以上,若同時(shí)調整氰化亞銅的含量,則游離氰化鈉的含量應在15g/L左右。